造币原材料从天然气中提取
[ 来源:重庆商报    更新时间:2010/4/19   ]
未来印人民币用的纸张可能将从天然气中提炼。15日,记者在位于重庆长寿的中石化集团四川维尼纶厂了解到,该厂生产的维纶将作为人民币的纸张,目前该产品已在试验阶段。
  维纶替代棉花
  人民币将更防潮耐用

  “现在市场上流通的人民币,都是用棉花作为纸张原料。”中国石化集团四川维尼纶厂厂长徐正宁表示,每年国家都要采购大量棉花作为货币原材料。若采用从天然气中提取的维纶,这些棉花田就可以空出来,种植粮食。同时,棉花还会受到气候、病虫害等因素的影响,不能为造币提供稳定的原料支持。据了解,美国、日本等国早已试用化学纤维作为货币用纸,化学纤维虽然价钱相对棉花较高,但防潮能力更强而且更耐用。
  而川维厂以前就有涉足造币领域,该厂生产的纸用施胶剂不但被人民币采用,还被欧洲、美国的货币生产商采购。其实早在5~6年前,川维厂就开始研究如何将人造纤维用于制造货币。徐正宁表示,前段时间造币厂才到川维购买了几吨维纶。目前造币厂已进入试用阶段,将在未来得到推广。
  投产PVB中间膜
  打破外企垄断汽配更便宜

  不仅用在人民币上,今后川维厂生产的化工产品,还将用于汽车、飞机的制造过程中。以后该厂将生产一种叫做PVB中间膜的化工产品,此产品用途相当广泛。多用在安全玻璃的夹层中,以保证玻璃碎裂时不会弹出碎片伤人。而这种安全玻璃,多作为汽车、飞机的挡风玻璃。此外,这种叫做PVB的化工产品,还可以用在照相打印纸、食品包装袋等多种产品中。届时,川维厂可为生产相片打印纸的佳能、柯达等企业配套。
  徐正宁表示,目前川维厂正在与日本化工巨头可乐丽进行接触,未来双方将成立一个合资公司,生产PVB产品。据了解,按照初步方案,第一期将带来3亿美元左右的产值,预计将在2年以后投产。
  “此举将打破PVB产品依赖进口的现状。”徐正宁表示,由于该产品的技术含量极高,世界上只有3-4家化工企业有这样的生产能力。若此产品实现生产本土化,光是关税和运费就可节约15%-20%。而该国产PVB出产后,将打破国外企业垄断,彻底压低价格。
  提炼维生素原料
  新项目引来两国际巨头

  川维厂将从天然气中提炼人造维生素原料,而此举已经引来了两家国际化工巨头的竞争。川维厂厂长徐正宁表示,提取的这种原料名字叫异植物醇,是制造维生素不可或缺的中间体。金融危机前,荷兰的DSM公司已和川维方面进行过接洽,该公司承诺,将保持联系有机会再和川维合作。而不久前,韩国一家大型化工企业集团也表示,看好该厂的生产能力,愿意与川维合作。若合作成功,一年将为川维带来2.5亿-3亿元的销售收入。
  “我们厂条件好,有天然气作为原料,可以转化为产品所需的乙炔、乙醇等。”徐正宁介绍道,同时该厂还能出产甲醇等。一家排全国前三名的制药公司也蠢蠢欲动,据了解,该公司目前已在旁边的生物化工园区规划好了地皮,只要合作成功,将立马入驻长寿。
  展望未来
  去年销售额50亿
  3年还将增4倍徐正宁:5年内将川维打造成世界级化工厂

  据了解,去年川维厂年销售额50亿元,净资产45亿元。而今年川维厂的净资产和销量将翻倍增长。
  通过调整产品结构、减少排污成本等方式,今年底将打造“百亿川维”,徐正宁表示,到年底,川维的净资产和销售收入都将突破百亿元。而未来3-5年,川维厂的净利润将增4倍达到200亿元,销售收入将达到200亿-250亿元。成为世界级的化工厂。
  落实“绿色重庆”
  5年投入1.3亿
  循环用水年创利税六七亿

  在提升自己产品结构、调整利润增长方式的同时,川维厂还通过将工业用水循环利用,降低成本,提高企业利润。中石化集团四川维尼纶厂环安处副处长李贤贵表示,从2005年到2009年,5年时间内川维厂在废水治理和节水减排方面工程投资达1.3亿元。环保指标废水中的COD排放量(一种污水排放的指标,数值越大说明水体受有机物的污染越严重),由2167吨降至740吨,降幅达65.8%。
  同时,工业取水总量也逐年下降,由5年前的2582万吨降至去年的2000万吨,下降了23%。工业水重复利用率也由95%提高到96%以上。污水排放合格率保持了100%,有效地保护了三峡库区的水质。
  通过多年不断改造和新建治理设施,使单位产品污水的COD排放量(指全年COD排放总量与产品产量的比值)从2006年每生产一段产品就要排污1.6公斤的COD,下降到现在的1.1公斤COD/吨产品。
  此举不但减少了企业的废水排放量,降低了成本,还为企业带来利润,李贤贵为记者算了笔账,从2005年到2009年,川维共在污水节水上投入1.3亿元,但这几年来平均每年创造利税6亿-7亿元。“仅投入利润的1/20,就带来了丰厚的回报。”李贤贵表示。今明两年内川维厂还将再投资2亿元,在全市率先实施污水处理厂除臭工程、500吨/小时的污水回用工程,建成全市首座工业固体废物处置场,完成老锅炉“上大压小”节能减排工程。
  花200万技术改造
  回收尾气一年就赚4亿

  在处理废水的同时,川维厂还注重对尾气的处理。李贤贵表示,以前在生产产品的时候,不注重尾气回收,将尾气直接焚烧。一年不但要付出排污费,还造成了原材料的浪费。而川维厂投入200多万元进行技术改造,把原来不得不烧掉的尾气重新回收利用。一年可回收乙烯约230吨,价值近200万元,不造成任何的环境污染。
  2009年底,该厂5号、9号燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目一次投料试车成功。项目总投资8832万元,经过8个月的日夜兼程通宵施工,在国家环保部、重庆市政府所要求的治理期限前完成。据悉,5号、9号燃煤锅炉治理项目建成投运后,一年可减少13000吨二氧化硫排放量。李贤贵称,该治理项目的按时完成,对重庆市整个二氧化硫减排都起着举足轻重的作用。该项目投运之后,监测数据显示装置脱硫效率已达到98%以上,脱硫后烟气二氧化硫和烟尘浓度完全达到国家规定排放标准要求,污染减排效果十分显著。
  去年,该厂新增的循环氢气项目,一年能生产20多万吨合成氨,带来4亿元的利润。而这些产品完全不需要原材料。因为川维厂的这个项目,将废气中的氢气和氮气作为原材料生产。“别人花钱买原料啊,我们直接从废气中找。”该厂宣传部副部长王磊表示,以前这些尾气都是点火烧掉,一年还要给7000多万元的排污费,而现在变废为宝将废气转化为利润。徐正宁表示:“这些环保的做法,不但使企业成本减少10%-15%,还为企业带来良好的口碑。”

[1]

 上一篇文章: 美国可能提高油气工业土地使用费
 下一篇文章: 中石油集团与委准备就Junin 4石油区块签署协议
顶部】【打印此文】【关闭窗口
最新信息
  中石油最大炼化项目事… 
  教育考试制度改革方案… 
  外交部回应核弹头数量… 
  神十本月中旬择机发射… 
  李克强应约同欧盟委员… 
  6000家机构承诺不接受… 
  广西将正式施行艾滋病… 
  北京人力社保局:建议… 
供应信息
求购信息
如果您需要我请点我... QQ:630654366
返回首页联系我们会员注册会员登录会员服务回到顶部
皖ICP备05013160号
网络实名:燃气表网 通用网址:燃气表网
服务电话:0551-3448670 传真:0551-3448670 手机:13966768269 E-mail:gmeter@126.com
(C)版权所有:燃气表网 网址:www.gmeter.cn  www.gmeter.com.cn

皖公网安备 34011102000138号